純水設(shè)備分析在污水廠工藝管理中的應(yīng)用
曝氣池出水氨氮濃度為>5mg/L時,無錫水處理設(shè)備曝氣池內(nèi)可能存在條件限制進水的完全轉(zhuǎn)化,使硝化細菌不能正常進行硝化反應(yīng)。曝氣池中的硝化細菌在好氧條件下將污水廠水體中的氨氮(nh3-n)轉(zhuǎn)化為曝氣池中的硝態(tài)氮(no3-n)。硝化細菌在將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的過程中也會產(chǎn)生酸。如果硝化反應(yīng)中積累了足夠的酸,則會降低曝氣池的pH值。如果pH值降低到非常低的水平,大量的酸最終會抑制硝化過程,導(dǎo)致硝化反應(yīng)停止,導(dǎo)致曝氣池出水氨氮過多無錫純水設(shè)備。由于生活污水廠的進水一般在6 ~ 8之間,且往往在堿性范圍內(nèi),保持在7.5左右,這部分的PH值可以作為硝化細菌在硝化過程中產(chǎn)生酸的緩沖。如果水中有足夠的堿度,則曝氣池中的pH值將保持在硝化細菌向右反應(yīng)并完成轉(zhuǎn)化所需的范圍內(nèi)。然而,在操作的過程中,如果某些工業(yè)廢水偷偷排入污水處理廠,這部分廢水的氨氮濃度遠高于國內(nèi)污水,或流入廢水的PH值很低,兩者都可能導(dǎo)致PH值降低曝氣池和抑制硝化過程,導(dǎo)致氨氮的曝氣池超過標準。
曝氣池出水總堿度可用多種快速檢測儀或?qū)嶒炇曳椒y定。一般情況下,當曝氣池總堿度為> 100 mg/L時,氨氮硝化過程不受曝氣池堿度的限制。在這種情況下,我們將繼續(xù)按照流程圖的方向分析其他可能導(dǎo)致氨氮過量的原因。如果曝氣池的總堿度小于100 mg/L,則堿度可能是主要限制因素。當然對堿度的監(jiān)測僅僅一次或每天同一時間測量,這種監(jiān)測方式并不能準確的說明曝氣池內(nèi)的堿度變化,無錫純水設(shè)備為了得出總堿度的真實變化曲線,需要在廠內(nèi)進行一周中不同日子和一天內(nèi)不同時間的總堿度測量。監(jiān)測總堿度(注意這里是總堿度,而不是我們?nèi)粘;炇宜龅?span>pH值)對于預(yù)防氨氮出水超薄情況至關(guān)重要。因為當硝化過程中消耗堿度時,曝氣池內(nèi)pH將迅速下降,但是一旦檢測到PH下降,說明硝化產(chǎn)生的酸已經(jīng)富集,硝化反應(yīng)已經(jīng)停止,因此在氨氮的硝化反應(yīng)中,檢測總堿度的意義大于檢測PH值。減少曝氣池的熱量損失為了防止曝氣池水溫過低導(dǎo)致硝化反應(yīng)受到抑制,從前面的分析中,可以知道生物池內(nèi)的過量的曝氣容易導(dǎo)致冬季水溫的損失,因此曝氣池內(nèi)的曝氣量與所接收的有機負荷應(yīng)當相互匹配,北方地區(qū)的中小型污水廠還會受到季節(jié)性流量變化影響,在冬季可能會出現(xiàn)明顯的進水水量的下降。如果冬季的進水量嚴重減少,工藝的調(diào)整是利用系統(tǒng)設(shè)計的雙線運行的靈活性,將單條曝氣池從工藝線路中超越掉,以滿足曝氣量和有機負荷的匹配。注意不要添加有機碳源以增加有機負荷來維持所有的曝氣池的投用,因為我們花錢購買了有機碳源來喂養(yǎng)活性污泥中的細菌,然后再花錢(曝氣風機的電費,污泥脫水的藥劑費,電費)將其從污水中去除,這種方式毫無經(jīng)濟性。
減少熱量損失的措施1:要精確的統(tǒng)計計算冬季低溫下運行的有機負荷,并根據(jù)實際的運行負荷,合理的調(diào)控曝氣風機的開啟,滿足曝氣量和有機負荷匹配。過量的曝氣將會造成曝氣池內(nèi)活性污泥和較冷的環(huán)境空氣加大接觸,無錫水處理設(shè)備造成溫度交換致使水溫下降。同時也會浪費更多的電力,因此在冬季水量減少導(dǎo)致有機負荷下降的情況下,要減少曝氣時間周期以防止過度曝氣。
減少熱量損失的措施2:加蓋。當較冷的環(huán)境空氣與較溫暖的曝氣池內(nèi)活性污泥表面接觸時,來自曝氣池內(nèi)混合液的熱量會流失到大氣中。這種可以用防水布或其他類型的保溫隔熱材料覆蓋在曝氣池表面,防止這部分的熱量流失。在極端寒冷的情況下,是要建設(shè)整體的廠房來保持構(gòu)筑物的冬季防凍問題。
如果曝氣池出水氨氮濃度>5mg / L,前面的幾項都滿足的情況下,就要檢查曝氣池出口的溶解氧含量。硝化反應(yīng)中,硝化細菌在整個曝氣池將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的反應(yīng)需要足夠的DO。如果DO不足,則硝化過程就會受到抑制,曝氣池出水氨氮可能>5mg / L。這個是需要在曝氣池現(xiàn)場監(jiān)測整個曝氣池中的DO濃度,以確定是否是因為溶解氧DO不足導(dǎo)致硝化反應(yīng)不完全的原因。曝氣池內(nèi)的DO濃度與進水的有機負荷,也就是進水的COD/BOD濃度密切相關(guān)。因此,如果要了解每天曝氣池內(nèi)實際的DO濃度的變化,需要在白天的不同時間,以及在一周內(nèi)選擇不同日期進行監(jiān)測,通過多組的檢測數(shù)據(jù)來判斷和繪制每天的各個時段的溶解氧變化的情況。無錫純水設(shè)備曝氣池上的在線DO儀可以幫助運行人員在較長時間內(nèi)對曝氣池環(huán)境中的DO濃度進行趨勢分析,但是要注意保持DO探頭的定期清潔和數(shù)據(jù)的校核。如果現(xiàn)場DO儀表沒有設(shè)置或者數(shù)據(jù)不準確,就需要運行人員使用手持的便攜式溶氧儀進行全天和一個星期內(nèi)的定期進行測量曝氣池出口處的溶解氧,根據(jù)這些數(shù)據(jù)來繪制DO曲線。測量曝氣池內(nèi)不同深度和位置的DO濃度可反映出曝氣池內(nèi)氧化條件的最佳總體情況。在實際的日常記錄中,測量DO濃度的關(guān)鍵位置是曝氣池出水,這也是曝氣池的DO值高的位置。
溶解氧<2mg/L的解決方案:增加曝氣池的溶解氧濃度。在工藝調(diào)整中,增加鼓風機運行臺數(shù)或者增加運行頻率(變頻),調(diào)整部分關(guān)閉的閥門的開啟度,或者可能需要清潔曝氣池底部的曝氣裝置(這個要根據(jù)實際的風壓的變化來進行判斷)。如果現(xiàn)場設(shè)備都已經(jīng)不能滿足的情況下,可以使用外部的附加的曝氣設(shè)備以在必要時增加曝氣能力,但是這種情況下就要及時考慮生物池的升級擴容工作了。
速查8:增加曝氣池總堿度
將曝氣池中的堿度提高到>100 mg / L。當測量曝氣池出水的總堿度<100mg/L時,需要進行曝氣池堿度的補充無錫水處理設(shè)備,一般可以采用投加片堿(氫氧化鈉)等方式提高堿度。一般來說,硝化細菌將每毫克/升氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的過程中需要7倍以上的堿度來平衡產(chǎn)生的酸。因此,在高濃度氨氮進水的情況下,無錫純水設(shè)備曝氣池內(nèi)的堿度濃度變化的速度很快,并且需要立即進行調(diào)整。使用一些化驗方式可以快速的測定現(xiàn)場的總堿度。當總堿度降至<100 mg / L時,也就是進水中的堿性物質(zhì)即將被硝化細菌產(chǎn)生的酸消耗完,這個時候,曝氣池內(nèi)的pH值會迅速從從堿性轉(zhuǎn)為酸性,從大于7轉(zhuǎn)為小于7。因此監(jiān)測總堿度,并根據(jù)檢測數(shù)值有效的補充堿度來保證硝化菌的正常反應(yīng),是氨氮超標檢測中的重要的一個部分,而且檢測堿度可以在氨氮超標之前,改善曝氣池的硝化環(huán)境,從而預(yù)防出水氨氮的超標。無錫水處理設(shè)備,無錫去離子水設(shè)備,無錫純水設(shè)備
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